11月24日上午,隨著一期鍋爐脫硫系統智能優化節能控制操作系統下裝完畢,預示著在2號煤粉鍋爐智能優化節能控制改造系統下裝工作圓滿結束。
目前公司煤粉鍋爐只有汽包水位和減溫水控制回路投入自動,由于其他給煤、制粉、一次風、二次風、引風等回路均為人工手動操作,所以鍋爐運行參數波動大,蒸汽質量和穩定運行有待進一步提高;其次是煤質和負荷波動會造成風煤配比出現偏差,鍋爐無法保證長期在最佳風煤配比的工況下運行,耗煤量大;還有鍋爐脫硫脫硝裝置控制回路簡單,員工操作難度大,主要還會因為物料投加量波動造成環保指標波動大。為了減少員工勞動強度并起到節能降耗的目的,公司決定借本次大修率先在2號煤粉鍋爐實施智能優化節能改造。
![1606203595107283.jpeg 工藝人員在配合外協人員進行改造項目下裝工作[1].jpg](/storage/posts/20201124/1606203595107283.jpeg)
鍋爐智能優化節能控制改造就是對原有的DCS系統進行優化控制改造,增加一套BCS優化控制系統,采用人工智能控制算法,全面實時跟蹤運行工況變化趨勢,優化風煤配比,預先調節環保裝置的運行參數,不僅能夠實現鍋爐長周期安全、穩定的全自動運行,提高煙氣指標的平穩率,而且經初步估算可降低產汽綜合煤耗1%以上。這樣不但提高了裝置運行質量,降低了裝置原材料消耗和工作人員的勞動強度。另外通過BCS優化控制改造后,一定程度上延長了鍋爐的檢修周期,節省大量的檢修維護費用;同時脫硫劑、脫硝劑投加的智能控制,有效穩定煙氣環保指標,還降低了環保劑消耗費用。
由于智能優化節能控制改造的第一步就是現場和DCS 系統對接,即DCS 切換程序修改后的下裝工作必須在鍋爐停車的情況下進行,所以公司選擇在本次大修中實施。11月17日下午,2號鍋爐滅火后,此項工作全面展開。
24日上午,在計控電儀部和工藝人員的配合下,經過外協人員不懈努力,2號煤粉鍋爐智能優化節能控制改造下裝工作結束,這也為該項目在我公司煤粉鍋爐上落地實施邁出了堅實的第一步。隨后繁重的調試工作將在2號鍋爐點火后進行。




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